近日,動(dòng)力車(chē)間組織車(chē)間管理人員、檢修人員對(duì)化水設(shè)備運(yùn)行狀況和管線的布置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,通過(guò)改造除鹽水管線,實(shí)現(xiàn)對(duì)純堿系統(tǒng)除鹽水進(jìn)行單獨(dú)輸送。
隨著純堿分公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,需求動(dòng)力車(chē)間的除鹽水從2018年投入生產(chǎn)初期的80立方/小時(shí),逐漸增加到120立方/小時(shí),現(xiàn)在高峰期達(dá)到145立方/小時(shí)。而由于輸送純堿除鹽水管道與動(dòng)力化水所有除鹽泵輸送到除氧器管道設(shè)計(jì)在一起,且管線較長(zhǎng),在純堿系統(tǒng)加大產(chǎn)能后沒(méi)有對(duì)動(dòng)力輸送到純堿除鹽水管道進(jìn)行升級(jí)改造。因此出現(xiàn)以下弊端:一是當(dāng)滿足動(dòng)力除氧器用水時(shí),管線較長(zhǎng)造成純堿除鹽水壓力不足;二是當(dāng)增加壓力滿足純堿除鹽水量時(shí)造成動(dòng)力除氧器滿水,這種相互牽制的矛盾,導(dǎo)致人工調(diào)節(jié)非常困難,無(wú)形中增加了員工的操作難度和安全風(fēng)險(xiǎn)。
在工作人員對(duì)化水設(shè)備及管線布置進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘探后,車(chē)間管理人員最終決定在一期輸送除鹽水管上短接一根DN159不銹鋼管,增加一臺(tái)閘閥,單獨(dú)與輸送純堿除鹽水管道連通。說(shuō)了就算,定了就干,機(jī)械檢修組織人員在當(dāng)日便完成管線改造工作。通過(guò)改造管線,將一期除鹽泵與輸送動(dòng)力除氧器管道分開(kāi),單獨(dú)輸送除鹽水給純堿系統(tǒng)使用,這樣就解決了除鹽水調(diào)節(jié)沖突的問(wèn)題,全面滿足純堿系統(tǒng)的除鹽水供給。
道阻且長(zhǎng),行則將至,動(dòng)力車(chē)間始終從大局出發(fā),以安全環(huán)保穩(wěn)態(tài)生產(chǎn)為己任,積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能降耗,以“穩(wěn)”促進(jìn),行穩(wěn)致遠(yuǎn),為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)“動(dòng)力”源泉和力量。